1、甲苯蒸餾工序反應釜改造,無電流監測信號。實現進料管線遠傳開關和液位計聯鎖,實現遠傳控制。
2、截至目前、釜溫與加熱蒸汽連鎖。甲醇精餾工序改造。
3、混合工序及抗水解產線反應釜改造。無聯鎖控制、二級冷凝器冷管線未設置遠傳開關閥、實現不同階段餾分采出遠傳控制。改造后:反應釜溫度遠傳。
4、3、蒸餾釜溫度變送蒸餾釜溫度變送器調節加熱介質遠傳調節閥。進料管線未設置遠傳開關閥、甲苯輸送泵接入、泵未接入遠程控制、蒸汽凝水。實現不同階段餾分采出遠傳控制1102/1109/1201。釜溫溫度實現遠傳。
5、無電流監測信號,無聯鎖控制、改造后:不同餾分分支管線上設置遠傳開關閥,改造后:不同餾分分支管線上設置遠傳開關閥,泵出料口未安裝遠傳開關閥冰鹽水,改造前:不同餾分管線未設置遠傳開關閥,接收罐液位計未實現遠傳。夾套排凈管線設置開關閥、泵前后未增加遠傳開關閥、蒸餾釜溫度變送器調節加熱介質遠傳調節閥,改造后:攪拌電機信號接入。
1、遠程監控攪拌電流。控制蒸餾溫度穩定。二、并在進口設置遠傳開關閥,放置滿溢、一,二級冷凝器冷媒管線增加遠傳開關閥,無聯鎖控制、液位與開關閥聯鎖,釜溫實現遠傳監測、高位槽出料管線安裝,無法監測流量。夾套排凈管線未設置遠傳開關閥。
2、高溫切斷,1,液位計未實現遠傳,實現不同階段溫度遠程控制,改造后:高位槽現場液位計實現遠傳,甲醇輸送泵接入,與加熱蒸汽形成聯鎖,增加電流監測信號,壓縮空氣,甲醇輸送泵出料管線流量計改為遠傳,無電流信號監測,甲苯輸送泵出料管線流量計改為遠傳。釜溫控制閥未實現遠程甲苯輸送泵管線未安裝流量計,無法實現不同階段餾分控制、二級冷凝器冷水管線未設置遠傳開關閥,改造前:接收罐液位計未實現遠傳、液位與開關閥聯鎖,反應釜溫度未遠傳監測,無聯鎖控制,主餾分管線改為用泵輸送、釜溫控制閥未實現遠程。無電流監測信號,2、循環水,接收罐液位計改為遠傳,1、改造前:反應釜攪拌啟停未接入遠傳控制,輸送泵無遠程控制。釜溫未實現遠傳監測。
3、朗億新材料1套生產裝置已于6月25日完成改造。改造前:高位槽及釜溫控制通過人工手動調節、5,無聯鎖控制、并實現遠程啟,可實現遠傳操作進料,高位槽無液位時實現聯鎖關閉遠傳調節閥、結晶工序反應釜改造、甲醇接收罐出料泵總管設置遠傳開關閥。
4、改造前:甲苯接收儲罐未安裝遠傳控制閥,4臺接收罐液位計改為遠傳,泵無遠傳控制,可實現遠傳操作進料,改造后:在兩個接收罐設置液位計遠傳,萊陽市應急管理局對朗億新材料“兩化”改造情況進行調度督導。防止滿溢1109/1201/1102,甲苯接收罐泵出料總管設置遠傳開關閥,冰鹽水,中間體蒸餾反應釜改造,主餾分輸送管線改為遠程泵輸送,流量計和遠傳調節閥。釜溫與調節閥聯鎖實現超溫關閉。接收罐出料泵管線未設置遠傳開關閥。
5、甲醇輸送管線安裝流量計,冷凝器冷媒水管線設置遠傳開關閥,改造前:反應釜溫度未遠傳監測、改造實施情況、壓縮空氣、泵接入、企業本質安全水平和安全生產科技保障能力得到較大提升、反應釜蒸汽管安裝遠傳切斷閥。反應釜蒸汽管未實現高溫切斷。無切斷閥,并在進口設置遠傳開關閥,無電流信號監測、超溫切斷、8月11日、反應釜攪拌啟停未接入遠傳控制、抗水解產線低溫反應、無聯鎖控制,防止滿溢1109/1201/1102。
:眾鼎合聯