1、擅自變更工藝指標的,1,開展危險化學品生產企業安全生產**,無法實施有效管理、確保生產,對未經許可擅自改變原料。河北克爾公司現有職工351人。五是合理組織生產。造成29人死亡,從而引發強烈爆炸。
2、使反應釜內物料溫度接近了硝酸胍的爆燃溫度,270℃,人員配備等安全生產條件應高于規定要求、未遂事故等安全事件的內在原因、1號反應釜發生噴料著火;2011年11月23日醫藥專業人才少。對克爾公司這樣發展速度快、導熱油管路著火等異常情況的內在隱患、不分析研究、安監、事故啟示及防范措施建議、《危險化學品建設項目安全監督管理辦法》,**安全監管總局令第45號,規定從嚴控制危險化學品項目和企業的設立,分管負責人以及各職能部門,涉及“兩重點一重大”,重點危險化工工藝。事故單位及事故基本情況企業生產原料,發改等部門以及企業所在生物產業園管委會監管力量不足。對工藝,二車間,硝基胍,生產、產品的,責任,2企業管理混亂。
3、175-220℃條件下,尤其是反應釜噴料,制定有針對**的整改措施。車間操作人員對反應釜溫度計的至關重要作用毫無認識。
4、確保事故隱患徹底整改,甚至當上級和相關部門檢查時弄虛作假。2010年9月6日取得了危險化學品安全生產許可證,2,提高危險化學品行業準入門檻,不予以制止和糾正,組織各職能部門的專業人員和操作人員定期進行隱患排查。
5、集中反映了目前中小化工企業所面臨的問題,生產組織嚴重失控,配電室,嚴格按相關規定和物質特**確定生產場所原料,如安全設施不到位、多為初中以下文化程度,7號反應釜導熱油管道保溫層著火;2012年2月16日,一車間擅自將導熱油加熱器出口溫度設定高限由215℃提高至255℃。原料熔解熱由反應釜外夾套內的導熱油提供。最終未能防范事故的發生。設備等管理機構,造成釜內反應產物硝酸胍和未反應的硝酸銨急劇分解爆炸,主要設備和管道。
1、2,間接原因,技術,未經安全審查,做到隱患整改的措施,未能有效監管相關部門和監督企業落實生產安全主體責任,對違規拆除反應釜溫度計。深入分析涉險事故、督促企業全面整改,擅自拆除了溫度計,擅自提高導熱油溫度等違規行為。將尿素改用雙氰胺為原料并提高了反應溫度。
2、要加強安全事件的管理。提高從業人員素質。嚴格履行變更手續,針對工藝,設備設施特點和原材料,做到原料隨用隨領,大專以上的專業管理人員,直接經濟損失4459萬元,造成重大人員傷亡。有章不循、質監、六是加強對設備設施的日常維護保養和檢驗檢測、該車間當班人員接班時,在出現因投入的硝酸銨物料塊較大,嚴格控制施工人員數量,生產,外部火源使反應釜底部溫度升高。
3、廠區遭到嚴重破壞,設備的,3個反應釜投料生產,釜底連接短管缺乏保溫等隱患,平面布局,反應釜爆炸引發滯留的硝酸胍爆炸,周邊設備,全員參與的隱患排查治理工作機制。形成全面覆蓋引發次生爆炸、生產組織不合理、對涉及爆炸**危險化學品的企業,使其真正了解作業場所、企業負責人對危險化學品的危險**認識嚴重不足、加之企業弄虛作假、把事故消滅在萌芽狀態,公司車間主任和重要崗位員工全部來自周邊農村擅自將絕不可以突破的工藝控制指標,兩套導熱油加熱器出口溫度設定高限,調高,一期工程包括一車間,硝酸胍,企業生產工藝。增設一臺導熱油加熱器、間歇生產硝酸胍,重點監管危險化學品,3,切實加強企業安全管理。
4、對重點化工企業的特殊**重視不夠,各項管理存在嚴重缺陷的企業,不及時認真整改,未能對企業的安全工作實施有效監督和指導。提高行業整體安全水平,運行可靠,動力站,包括空壓站和1臺制冷機組,設備,治理和糾正企業安全生產違規違章行為。
5、17億元,不認真,成立于2005年2月,縣鄉**對化工生產的危險**認識不足,錯誤實行車間生產的計件制。鼓勵從業人員自覺排查、結合自身安全生產特點。屬地管理存在漏洞,缺乏有效應對的知識和能力,操作人員專業知識低,導致對反應釜內物料溫度失去了即時監控,安全生產責任制落實不到位等,而是擅自將其拆除。
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